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詳細(xì)內(nèi)容:日照500千瓦發(fā)電機(jī)組工廠 山東濰坊動(dòng)力400 0536 049 故障現(xiàn)象:一臺(tái)已運(yùn)行2000h的ZL30裝載機(jī),因柴油機(jī)功率下降送到我處修理。經(jīng)更換部分磨損超限的機(jī)械零部件后,試車4h即發(fā)生第4缸連接桿小頭斷裂的事故。經(jīng)認(rèn)真檢查,嚴(yán)格按本機(jī)技術(shù)規(guī)程重新裝配后試車,運(yùn)轉(zhuǎn)16h后,第2缸的連桿小頭又破碎,且近兩年我縣已有6-7臺(tái)X4125柴油機(jī)發(fā)生類似事故。 故障診斷:對(duì)以上問(wèn)題的分析如下: 多臺(tái)發(fā)動(dòng)機(jī)經(jīng)過(guò)短期運(yùn)行就發(fā)生功率下降、配件磨損超差、需要換件修理、修理后又多次發(fā)生連桿小頭斷裂事故,如果使用、保養(yǎng)與操作均按要求進(jìn)行,后來(lái)的換件修理組裝也符合規(guī)范的話,應(yīng)當(dāng)認(rèn)為該機(jī)屬不正常損壞。其原因?yàn)橹圃熨|(zhì)量沒(méi)有達(dá)到設(shè)計(jì)規(guī)定;出廠前的總裝沒(méi)有保證技術(shù)規(guī)范的要求。分析有如下3個(gè)原因: (1)基礎(chǔ)件氣缸體存在著整形偏差< 1)氣缸體鑄件毛坯時(shí)效處理不夠就進(jìn)行機(jī)加工工藝。由于內(nèi)應(yīng)力的存在,成品在使用中仍在變形和變形加劇。 2)鑄造時(shí)的缺欠降低了缸體的剛度,發(fā)動(dòng)機(jī)經(jīng)過(guò)大的熱負(fù)荷后產(chǎn)生產(chǎn)生變形。 3)機(jī)加工度差。由于整體變形量較大,造成連桿大頭在軸頸上靠一側(cè)并且無(wú)端隙、曲柄連桿機(jī)構(gòu)的中心與缸套中心不重合等,導(dǎo)致活塞偏磨,運(yùn)行后與缸壁的間隙增大而使氣缸壓縮力不足;連桿則因受力不良,小頭的一側(cè)受力較大,產(chǎn)生疲勞而斷裂破損。 。2)發(fā)動(dòng)機(jī)新機(jī)總裝及修理組裝時(shí)均未達(dá)到技術(shù)要求 缸壁間隙過(guò)小、活塞裙部橢圓度太小。使得運(yùn)行時(shí)活塞膨脹,與缸套的摩擦力增大甚至咬死,致使連桿小頭受力超出設(shè)計(jì)應(yīng)力而斷裂。 連桿大頭在軸頸上無(wú)端隙、曲軸軸向推力軸承軸向、間隙太小、連桿大小頭軸瓦中心線不平行等,造成活塞偏磨,連桿小頭受彎曲力的作用而斷裂。 3)活塞與套的間隙不正確,無(wú)潤(rùn)滑。 (3)連桿軸頸回轉(zhuǎn)半徑或活塞銷至頂部尺寸不合適,導(dǎo)致運(yùn)行時(shí)活塞撞擊缸蓋,沖擊力直接作用于連桿小頭,使其工作不正常面斷裂 故障現(xiàn)象:一臺(tái)玉柴6105QC型柴油機(jī)發(fā)動(dòng)機(jī)大修后,在磨臺(tái)期內(nèi),出現(xiàn)了氣門(mén)間隙越來(lái)越小的故障,導(dǎo)致氣門(mén)關(guān)閉不嚴(yán),氣缸壓力降低,柴油機(jī)工作無(wú)力,動(dòng)力不足。 故障診斷:多次檢查、調(diào)整氣門(mén)間隙,均不奏效。每次將氣門(mén)間隙調(diào)到標(biāo)準(zhǔn)值,發(fā)動(dòng)機(jī)運(yùn)行不久,氣門(mén)間隙就變小,甚至完全消失。 檢查氣門(mén)搖臂,氣門(mén)推桿、氣門(mén)挺桿、氣門(mén)調(diào)整螺釘,發(fā)現(xiàn)這些零件都沒(méi)有磨損,發(fā)動(dòng)機(jī)的配氣相位也沒(méi)有異常。拆下氣缸蓋,發(fā)現(xiàn)氣門(mén)的下沉量都增大了,而在柴油機(jī)維修時(shí),氣門(mén)的下沉量是符合標(biāo)準(zhǔn)的,拆下氣門(mén),檢查氣門(mén)與氣門(mén)座圈的配合面,發(fā)現(xiàn)氣門(mén)座圈磨損相當(dāng)嚴(yán)重,已經(jīng)將整個(gè)氣門(mén)座圈磨去一半,而氣門(mén)則基本沒(méi)有磨損。 日照500千瓦發(fā)電機(jī)組工廠
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